Linearità e risoluzione asse Z
Posted: 06/03/2014, 21:44
Salve a tutti,
ho iniziato da un paio di mesi la mia avventura nel modo delle stampanti 3d.
Dopo aver montato la 3drag e fatto le prime stampe,
da poco mi sono dedicato a studiare e cercare di risolvere le problematiche e i punti deboli della stampante in questione.
Tralasciando per ora tutto quello che riguarda il piano riscaldato (planarità,max. temperatura raggiungibile ecc.) risolti momentaneamente utilizzando uno piano un vetro ed un alimentatore da banco alimentando direttamente il piano riscaldato bypassando il controllo della scheda.
Per ora ho focallizzato gli interventi di modifica sull' asse Z, andando a sostituire le parti originali con quelle stampate consigliate nei vari forum,
pur facendo tutto questo la linearità rimane cumunque seppur con minimi miglioramenti scarsa se non insufficiente,
la prova utilizzando un comparatore centesimale mi dà come spostamenti (utilizzando in manuale "passi" di 0.1mm in Repetier Host ) spostamenti reali dell'estrusore che vanno da 70µ a 130µ , il che significa che se impostiamo l'altezza dei layer p.e. a 0.2 mm ci potremo ritrovare in casi limite ad
avere un layer alto 0.14 mm e magari pochi strati dopo il Layer sarà alto 0.260 mm il tutto andando a alterare la finitura del pezzo.
Ora vorrei capire se questo è un limite della stampante oppure è un problema causato da un mio errato assemblaggio/configurazione.
Tengo a precisare che di prove fino ad ora ne ho fatte diverse.
Sostituita la barra filettata originale (storta) con una nuova in acciaio inox.
Aumentato ache se di poco la tensione del driver dell' asse z.
Scambio del driver sulla scheda.
Inpostato nel firmware che il motore debba rimanere "sotto tensione" anche quando non lavora (pensando a un cedimento dello stesso sotto il peso dell'intero asse).
Capovolto l'intero gruppo motore-vite, fissandolo in alto in modo che "tiri" l'estrusore (cambiando ovviamente le ipostazioni nel firmware)
Sostituito il firmware originale Marlin con l'ultima versione Repetier.
Creato un supporto stampato per motore , vite di "trascinamento" in nylon con supporto anti backlash, supporto superiore per cuscinetto + robusto.
Dopo tutte queste prove l' idea che mi sono fatto (se non troverò riscontri diversi dagli anltri utenti di questo forum o direttamente da Futura Elettronica)
è che questo problema sia intrinseco nelle linearità della barra filettata anche se tutte le stampanti 3d la utilizzano ed in rete alla fine non
si travono tante info sulle reali prestazioni di questo sistema di pilotaggio.
L'ultimo tentativo che mi accingo ad effettuare nelle prossime settimane è la sostituzione della barra filettata con una barra trapezoidale ed ventualmente
un altro tipo di stepper motor.
ho iniziato da un paio di mesi la mia avventura nel modo delle stampanti 3d.
Dopo aver montato la 3drag e fatto le prime stampe,
da poco mi sono dedicato a studiare e cercare di risolvere le problematiche e i punti deboli della stampante in questione.
Tralasciando per ora tutto quello che riguarda il piano riscaldato (planarità,max. temperatura raggiungibile ecc.) risolti momentaneamente utilizzando uno piano un vetro ed un alimentatore da banco alimentando direttamente il piano riscaldato bypassando il controllo della scheda.
Per ora ho focallizzato gli interventi di modifica sull' asse Z, andando a sostituire le parti originali con quelle stampate consigliate nei vari forum,
pur facendo tutto questo la linearità rimane cumunque seppur con minimi miglioramenti scarsa se non insufficiente,
la prova utilizzando un comparatore centesimale mi dà come spostamenti (utilizzando in manuale "passi" di 0.1mm in Repetier Host ) spostamenti reali dell'estrusore che vanno da 70µ a 130µ , il che significa che se impostiamo l'altezza dei layer p.e. a 0.2 mm ci potremo ritrovare in casi limite ad
avere un layer alto 0.14 mm e magari pochi strati dopo il Layer sarà alto 0.260 mm il tutto andando a alterare la finitura del pezzo.
Ora vorrei capire se questo è un limite della stampante oppure è un problema causato da un mio errato assemblaggio/configurazione.
Tengo a precisare che di prove fino ad ora ne ho fatte diverse.
Sostituita la barra filettata originale (storta) con una nuova in acciaio inox.
Aumentato ache se di poco la tensione del driver dell' asse z.
Scambio del driver sulla scheda.
Inpostato nel firmware che il motore debba rimanere "sotto tensione" anche quando non lavora (pensando a un cedimento dello stesso sotto il peso dell'intero asse).
Capovolto l'intero gruppo motore-vite, fissandolo in alto in modo che "tiri" l'estrusore (cambiando ovviamente le ipostazioni nel firmware)
Sostituito il firmware originale Marlin con l'ultima versione Repetier.
Creato un supporto stampato per motore , vite di "trascinamento" in nylon con supporto anti backlash, supporto superiore per cuscinetto + robusto.
Dopo tutte queste prove l' idea che mi sono fatto (se non troverò riscontri diversi dagli anltri utenti di questo forum o direttamente da Futura Elettronica)
è che questo problema sia intrinseco nelle linearità della barra filettata anche se tutte le stampanti 3d la utilizzano ed in rete alla fine non
si travono tante info sulle reali prestazioni di questo sistema di pilotaggio.
L'ultimo tentativo che mi accingo ad effettuare nelle prossime settimane è la sostituzione della barra filettata con una barra trapezoidale ed ventualmente
un altro tipo di stepper motor.